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集团新闻

同心克时艰  创新迎挑战 高升项目克服低油价、创新科技、挖潜增效

发布时间:2015-07-20 来源: 点击次数: 打印 作者: 联合能源 李春明 字号:

群策群力以科技创新促增产增效

利用重力泄油原理,调整规划火驱井网。高升项目以ODP调整方案为指导,以“实现高温氧化燃烧、扩大火驱波及体积、改善火驱开发效果、实现经济有效开发”为基本目标,遵循ODP调整方案设计注采参数,调整火驱思路,利用重力泄油理论在构造高部位线性火驱。其中,高3618块重点在单斜构造顶部转驱;高3块重点围绕局部构造高点及中部小井距4井组扩大规模转驱。

利用侧钻恢复长停井、完善注采井网。立足完善火驱注采井网,加强停产井普查与潜力分析工作,优选侧钻井。其中,为完善高3块及高3618块中部典型井组注采井网实施4口,为挖潜高246块西北部剩余油实施2口。目前共投产6口井,平均单井初期日产油3.2吨。

精细油井措施挖潜,促进原油上产。随着油田开发的逐步深入,措施优选难度越来越大,为提高措施有效率及蒸汽利用率,优选增油潜力大的油井,通过采取“细分层系注汽”吞吐引效治理汽窜、“水中找油”挖掘底水油藏潜能、“边部挖潜”减缓老井递减等技术创新措施,上半年共实施各类措施90井次,增产效果显著。

强化火驱井组动态调控,改善火驱开发效果。根据“利用构造高差、火驱气体驱动等综合因素达到重力泄油见效增产目的”的火驱调控思路,合理调控火井注气量,主力井排逐步加大注气量,下倾井排控制注气量,始终保持低排注比提高地层压力,保证火线均匀稳定推进。3月初制定出强化及弱化注气区域注气方案,对6个重点区域共36口火井强化注气,对高3块非重点区域及高3618块下倾方向火井共44口弱化注气,调整后日注气量下降10万方。6月末对高3块北部火驱效果差,注入气外溢严重的16口火井停注,日注气量下降3万方,通过上述调整预计年减少注气量3500万方。注气方案的优化调控进一步改善了火驱效果,实现了增产增效,同时又节约了开发成本。

 

严控成本支出实现管理增收

严格计划管理。通过全年成本倒算,细分到每月,将实际发生费用与月计划数进行对比,并将指标分解承包到每名负责人身上,严格考核兑现,保证各项成本不超标。计划经营部与前线作业区及机关有关部门紧密协调,积极配合,从源头抓起,通过方案的比选优化,最大限度地压缩项目投资。严把资金使用方向和投资额,确保项目的合理性与资金的有效控制。对各单位报送计划项目现场逐一核实,根据生产需求程度的轻重缓急、投入产出和年度资金预算进行审核,对无效项目和可干可不干的项目不予立项,对投资和成本项目按“量入为出”原则下达计划,实行有效控制。有效跟踪监控每项投资计划的施工运行情况,确保全年开发直接投资控制在3750万元以内。


加强采办基础管理。严格执行公司的《采办工作程序》,采取市场化规范运作,合法、合规、可控、高效地完成采办管理工作。上半年共举办招标(议标)会议5次,共有28个项目进行了招标或议标,签订各类合同196项。工程建设项目、修理、维修、维护服务、零星物资采购等项目在辽河油田中标价的基础上下浮8%-16%左右。物资供应站及时回收各种抽油泵 120台,收回扶正器及再利用334个,节约材料费用约5.6万元。加强了对周转管杆的管理,做到账目清晰,账实相符,共回收油管18206根,发出17755根,回收抽油杆15392根,发出14541根,保证了生产所需物资的及时发放。

精细生产管理。树立以“精细生产管理促经营指标完成、以最低成本保障生产运行”的理念,认真开展形势任务教育,认清公司面临的困难及低油价带来的冲击,开展了“面对低油价,我们怎么做”的大讨论活动,教育引导干部员工树立过紧日子、过苦日子的思想,立足岗位挖潜创效。对0.3吨以下油井慎重实施作业,上半年检泵作业同比减少23井次,节约费用88万元。站内加药同比减少15吨,减速箱大修减少4台次,高、低压电器修理等共节约75万元。严格控制了生产及生活零星工程工作量,大幅减少了井场平垫、进井路修复等工作量。不是生产急需,不涉及安全整改,不准上报施工,全年节约零星维修费50万元。充分利用站内加药装置、单井产出气进行扫线、热洗等工作量,节约运费支出。严格洗井审查制度,洗井同比减少100井次,节约运费50万元,节约洗井费20万元。

节约挖潜多措并举初见成效

公司在去年用电容量费调价时,有针对性的投入改造资金2项,采油作业区和综合作业区分别减容6900kVA/月和800kVA/月,加之燃煤炉停运期免收容量1000kVA/月,取得明显效果。上半年结算电费3754万元,完成年计划的50.9%。其中电量为4071kWh,为去年同期的95.7%,节余电量183kWh,节支电费145万元。配电容量23.05kVA,为去年同期的90%,节余容量2.6kVA,节支容量费57万元。两项合计比去年同期节支202万元。

20152月初开始,合作区提前停止设备及工艺流程电热带使用量,改为站内采暖及油井井口保温或稀油伴热方式,同期对比减少耗电量55.7kWh,节支费用44.4万元。组织对38口不平衡油井进行调整平衡,减少耗电量3.8kWh,节支费用3万元。节支挖潜措施还包括:对低产井实行冬季关井,夏季间开生产措施;利用各站库存物资和资产调剂以及旧物回收合并利用;对值班车辆实行定额、定量、定时加油,共实现创效 110万元。同时,加强巡线工作,打击盗气行为,及时发现及时处理,全年减少盗气50万方,节约资金150万元。

综合作业区根据各点火井的注气压力,在现有的管网基础上,年初以来小改工艺两次,将23#站联网管线与11口井进行对接,解决了2#3#站注气流量与油藏部配注量不符的问题,还可将2#站干压由3.4Mpa降到2.4Mpa。降低电能和温度,对于控制单位注气成本将起到关键性的作用。在配件修旧利废上,该作业区进行了500小时空滤吹扫,在气阀修复上做到绝不放弃一个气阀,每个气阀原价2000元,气阀研磨耗时1个小时左右,上半年共修复160个气阀,8台冷却器,10台减速机,8个气动球阀,节约资金 43.3万元。